Proton-K | 29 mai 1974

Le 41ème lanceur Proton-K (8K82K n°282-02), surmonté d'un étage supérieur Bloc D (11S824 n°0701L), a décollé du pas de tir n°24 de la zone n°81 (8P882K) du cosmodrome de Baïkonour le 29 mai 1974 à 08h56'51,16" GMT.

La charge utile était constituée de la sonde lunaire Luna-22. Un premier allumage du Bloc D permet de réaliser la mise sur orbite terrestre basse, et un second allumage (dV=3149,2m/s) place la sonde sur une trajectoire lunaire. Après sa séparation, elle a une masse de 5665kg, ce qui inclut 3412,8kg d'ergols répartis de la façon suivante :

UDMH Acide nitrique
Réservoirs auxiliaires 607,3kg 1099,4kg
Réservoirs centraux 606,1kg 1100kg

Luna-22

Il s'agit d'une sonde E-8LS (E-8LS n°220). Une première correction de trajectoire est réalisée le 30 mai 1974 (dV=19,5m/s) et est suffisamment précise, ce qui fait que la seconde correction n'est pas nécessaire. Le KTDU est mis en service le 2 juin 1974 (dV=810,5m/s) pour réaliser la mise sur orbite lunaire (214,9km x 220,9km x 19,5°). Elle a alors une masse de 4372,4kg.

Une première correction d'orbite est réalisée le 9 juin 1974 (dV=68,5m/s) dans le but d'abaisser le périsélène à 25,5km, et la cartographie de la surface lunaire commence le 10 juin 1974.

Une nouvelle correction est réalisée le 13 juin 1974 (dV=123,5m/s), cette fois pour rehausser l'orbite (181km x 299km) dans le but d'étudier le champ gravitationnel lunaire. Toujours dans cet objectif, l'orbite est encore relevée le 11 novembre 1974 (173km x 1437km x 19°33') avec une nouvelle correction (dV=160,6m/s).

Une correction est réalisée le 24 août 1975 (dV=60,7m/s) pour abaisser le périsélène à 30km afin de réaliser des mesures d'hypsométrie, qui commencent le 25 août 1975. Mais immédiatement après la première séance de mesure, la charge des batteries chute.

Ensuite, une correction est tentée pour rehausser l'orbite, mais elle échoue suite au dysfonctionnement d'une électrovanne du système de contrôle d'orientation. L'orientation est réalisée en se basant sur le Soleil le 28 août 1975 et le moteur est mis en service avec succès (dV=89,8m/s). La nouvelle orbite (100,1km x 1286,5km x 20°) est très proche de l'attendu, mais les batteries continuent de se décharger et le contact avec Luna-22 est perdu le 2 septembre 1975.

Bibliographie

[1] POLICHTCHOUK, G., Автоматические космические аппараты для фундаментальных и прикладных научных исследований, Moscou, 2010


Dernière mise à jour : 31 octobre 2020